Jump to content

leon-knook

Dormant
  • Posts

    168
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by leon-knook

  1. Ik heb een 40 watt heater cartridge bested bij 3DSolex. Ik heb geprobeerd een relais te gebruiken met de eigen voeding van de Ultimaker. Dit werkte niet. De standaard 25 watt heater kan simpelweg niet voldoende current absorberen. Waarschijnlijk te dun material.

    Die 40 watt heater gaat wel meer stroom van het moederboard trekken. Ik zie nu al donkere verkleuringen dus ik overweeg ook een ventilator op het board te laten blazen.

  2. Thanks you guys for all the suggestions. I have an UM2 original so that is a 25 watt heater I understand. I go for a second power supply with a solid state relay for the heater. The signal from the board to heat will be used to trigger the relay. That should do the job. I have done that on another brand printer. And yeah I know, 245c is way to hot for PLA, but lowering the temp causes even more problems with the flow of the filament so that is something I came on just to make it work.

  3. No I don't see under extrusion or grinding nothing. Like I said the transport of the filament works just fine. When I speed up and go to the temperature reading you see the temperature slowly going down. Then the firmware jumps in and "says" I can't reach the temperature anymore which you have entered. The result is the printing stops and I will get an error "heater error ....". I don't see what the material has to do with this issue, regular normal PLA, come on! You can not compare with a 0.4 nozzle. 1mm is huge and the only way for me to get models within reasonable printing times.

    And afterwards I do post processing. That cost some time but way lesser than waiting 14, 18, 30, 48, hours whatever. I can do 4 huge blocks in a day for a maquette where I'm working on.

  4. Hallo allemaal,

    Ik print momenteel met een olsson block en een 1mm nozzle op een UM2.

    Dat gaat prima maar het lukt mij niet om de printsnelheid op te voeren.

    30m/s is al een probleem, de grote hoeveelheid filament die door het block heen geperst

    wordt is dermate groot waardoor het block afkoelt. De extruder verliest te veel warmte en kan onvoldoende opgewarmd worden.

    Het gevolg is dat er time-out ontstaat door de firmware. Als een bepaalde temperatuur niet binnen zoveel seconden gehandhaafd kan blijven slaat de machine af en krijg je de beruchte "temp error".

    Ik ben genoodzaakt de snelheid terug te brengen naar 24m/s je ziet dat hij op dat punt de warmte stabiliseert. Ga je sneller kan daalt de temp en trek ie het niet meer. Ik print op 245C.

    Heeft 1 van jullie een suggestie wat ik hier aan kan doen. Als hier geen oplossing voor is, dan zit er niets anders op dan een externe voeding te laten werken via een relais, maar dat doe ik liever niet als het simpeler kan.

    Groet,

    Leon.

  5. Ik las dit hoop ik nog op tijd. Dit is echt cool! Ik wil graag leren hoe je een resume kan maken, geen idee hoe je dat aanpakt. Ik heb mij aangemeld, ik hoop dat er nog plaats is. Ik ben al volop aan het printen met refil. Prima spul en je kan er mooie sier mee maken naar mensen toe die het hebben over 'nog meer plastic de wereld in pompen' ;-)

    • Like 1
  6. Update 28-5-2015

    Doel is niet te bereiken helaas (niet door mij althans). Ik heb een aantal filastruder-achtige varianten gebouwd en geen van allen kon een constante filamentdraad produceren. Althans niet van gerecycled plastic. Pellets heb ik niet geprobeerd maar dat is voor mij niet interessant, het ging er om plastic te recyclen en geen nieuwe plastics de wereld in te pompen.

    Het grote probleem met gerecycled plastic is dat kleine stukjes plastic tussen de metalen wokkel en de buiswand klem komen te zitten. Hierdoor moet de motor immense krachten leveren om het plastic er door te drukken. De aandrijving van de motor draaide verschillende keren aan stront. Ook heb ik een variant geprobeerd waar het toevoer-gat in de wokkel zo dicht mogelijk bij de hittezone zat. Mijn idee daarbij was dat het plastic vrijwel direct zou smelten en zo soepel getransporteerd kon worden zonder klem te komen zitten. Dat soepele klopte, maar er bleek vrijwel geen druk opgebouwd te kunnen worden om op deze manier om het plastic door de nozzle te krijgen. De plastic-smurrie bleef zeg maar ronddraaien om de wokkel heen zonder getransporteerd te worden. Als je naar professionele filamentwokkels kijkt, dan zie dat deze in het begin veel diepgang hebben maar dat dit langzaam steeds minder wordt naar de nozzle toe. Vlak bij de nozzle is er nog maar nauwelijks profiel te zien wat dus de druk veroorzaakt om het plastic er door te krijgen. Dit soort wokkels haal je niet bij de bouwmarkt, dat is duidelijk.

    Nou ja daar zit ik dan met een voorraad gemalen plastickorrels en een plastic-cruncher zonder er iets zinnigs mee te kunnen doen :-(

    Laat deze ervaring een hulpmiddel of afschrikking zijn voor toekomstige wereldverbeteraars :-))

    Wat nu nog mogelijk zou kunnen zijn is een injection molding machine te maken. 3D-Print een vorm en vul deze met gerecycled plastic. Een hoop beren op de weg. Hoe raak je de hitte snel kwijt als de vorm gevuld is.

    Mwa, misschien horen julie nog wel eens iets van mij ;-)

  7. Woow dat is een mooie machine. Ik kan het formaat van de korrels niet goed zien eigenlijk. Een close-up-foto met wat korrels op je hand zou mooi zijn voor de beoordeling. Ik ben zelf nog steeds bezig met een korrelsmelter. De eerste proeven zijn hoopvol, al ben ik er wel meteen achter gekomen dat het scheiden van de verschillende plasticsoorten van cruciaal belang is. Ook mislukte prints van b.v. colorfabb XT geven slechte resultaten in de onderlinge kleuren! Dus ik heb geleerd: verzamel zoveel mogelijk kilo's van 1 gelijke soort en kleur plastic. Het verschil zorgt voor klonten in je filamentdraad, eigenlijk ook wel logisch allemaal. We weten dat de ene kleur lekkerder print dan de andere van 1 merkt en type. Korrelsmelter is klaar, waterkoeler is klaar, ben nu bezig met de draadpuller en dan nog als laatste de draadwikkelaar. Veel vallen en weer opstaan, maar ik blijf doorgaan. Plastic recyclen is mijn einddoel.

    • Like 1
  8. It is really hard to find a good handheld 3D scanner for a reasonable price. Now I see your results with this brand my last hope is at the lowest point. We had a demo of the two Artec scanners (Spider and Eva) and the results where disappointing (for that price level). Maybe our expectations are to high, maybe we want to make to fast a quality comparison with 2D printing. Thanks for sharing this nice review Arjan.

     

  9. Great job!

    May I ask which temperature and speed you use to print with a 0.8 nozzle at 0.5 mm layer height?

     

    The temperature is 245C speed 60 and material flow 95%. I figured that out after some test prints all the pieces came out nice with these settings.

     

  10. sml_gallery_36494_1909_1166407.jpg

    Hier de constructie met de klemmen en een opvangtas.

    sml_gallery_36494_1909_737176.jpg

    Mislukte ABS prints gaan prima

    sml_gallery_36494_1909_1975821.jpg

    plastic speelgoed van de kinderen van 20 jaar geleden

    PP is vaak keihard. De zaag hapt niet echt maar verpulverd

    en verbrijzeld meer, ook veel poeder.

     

  11. Er kan nog wel wat verbeterd worden aan de machine om de toevoer van plastic makkelijker te maken. Ik heb nu een trespa plank er op gehad en die steeds vastgeklemd met twee klemmen. Ik ga dus nog een trechter er op maken met een tussenschuif om continue te kunnen doorvoeren.

    Er is een hoop scepsis over het recyclen van filament en andere plastics. Volgens mij vaak door mensen die er op één op andere manier belang bij hebben dat we dure rollen filament blijven kopen. Hoe dan ook, langdurig testen en printen zal uiteindelijk uitwijzen wat er gedaan kan worden en welke eigenschappen de verschillende plastics hebben.

    We gaan het zien!

     

  12. sml_gallery_36494_1909_15885.jpeg

    Een paar uur bezig geweest en heel mijn voorraad mislukte 3D prints erdoor.

    Ik schat dat 60% van deze korrels al geschikt is om door een filastruder-achtig apparaat heen te halen

    maar die heb ik nog niet gebouwd ;-)

    Misschien dat drie keer erdoor halen voldoende is om alles te verwerken, deze zak weegt anderhalve kilo.

    Zachte shampooflessen gaan niet zo goed, je kan maar door blijven shredden, maar blijft zitten met vrij grote dunne stukken van ongeveer 2cm. Dat plastic ga ik nog door een blender heen halen wat als tweede run prima kan om de laatste verkleining toe te passen. De doppen gaan wel weer goed. Hele dunne filamentplakjes zijn niet geschikt voor deze machine, ze komen vrij snel rechtop tussen bladen te zitten waardoor je een vastloper krijgt. Die stukken gaan naar de blender toe. De komende tijd zoveel mogelijk plastic shredden om ervaring op te doen en om voorraad op te bouwen voor de diy filastruder.

     

×
×
  • Create New...