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mapo2000

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  1. So, nach 6 Jahren dahinwurschteln mit höheren Temperaturen am Hotend, niedrigeren Schichthöhen und Geschwindigkeiten konnte ich gute Druckergebnisse erzielen. Aber es hat mich nie losgelassen. Nun hab ich es mit der letzten stabilen Version von Tinker probiert und es hat genau so funktioniert wie ihr vorgeschlagen hattet 😉 steps umgestellt und er lief. Aktuell warte ich noch auf einen China Klon des UM2+ Feeders, dann kann ich auch wieder die Druckgeschwindigkeiten auf normale Größen steigern. Beste Grüße
  2. Hi Gerd, danke für die Antwort. Ich habe einen originalen UM2, gekauft als Rückläufer von Conrad bei ebay. Er hat den normalen Feeder, bei dem das gezahnte Rad direkt auf der Motorwelle sitzt. Was in der Firmware steht, muss ich mal prüfen, so tief habe ich mich noch nicht mit dem Drucker beschäftigt. Beste Grüße
  3. Hallo, danke für die Infos bis hierher. Ich habe mal beide Datenblätter angehangen. Hier sieht man, dass beide eine Schrittweite von 1,8° haben. Da die Geschwindigkeit des Schrittmotors hier von der Taktfrequenz abhängt, war ich guter Dinge das es funktioniert :-( Schlauch und Coupler sind bereits neu.
  4. Hallo werte Gemeinde. Ich lese hier schon einen Weile mit, doch nun habe ich eine Frage die ich mir nicht selbst beantworten kann und auch noch nichts dazu gefunden habe. Ich habe gelegentlich Probleme mit Skipping, vor allem bei Filamentrollen, die mehr als die Hälfte alle sind und von preiswerteren Herstellern stammen. Ich denke es liegt an erhöhter Reibung im Schlauch wegen der stärkeren Krümmung des Filaments. Ich drucke fast ausschließlich PLA. Ich dachte mir, das Problem mit mehr Drehmoment zu lösen. Ich habe ein wenig recherchiert und festgestellt, dass der originale Motor (SY42STH47-1684A) ca. 44 Ncm hat und es auch Modelle mit gleichen Anschlussmaßen mit ca. 60 Ncm (17HS19-2004S1) gibt. Gute Hilfe war da die Seite von Reprap (https://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor) Nach erfolgreichem Umbau drehte er sich. Sogar in die richtige Richtung. Nur irgendwie scheint er sich schneller zu drehen, da er z.B. beim Materialwechsel das Filament viel zu weit geschoben hat. Beim anschließenden Testdruck kam es fast permanent zu Skipping. Es führte jedoch nicht zur Unterextrusion wie sonst. Er förderte einfach schneller als der Extruder aufschmelzen konnte. Jetzt meine Frage: Worin könnten sich die beiden Motoren noch unterscheiden, was ich nicht im Datenblatt gefunden habe? Spannung: beide 2,8 V Schrittweite: beide 1,8° Strom und Drehmoment: unterschiedlich Phasenwiderstand: leicht unterschiedlich (1,4 zu 1,65 Ohm) Hat jemand eine Idee, warum sich beide Motoren nicht gleich verhalten? Wie könnte man den Unterschied z.B. in der Firmware anpassen?
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