Hallo werte Gemeinde. Ich lese hier schon einen Weile mit, doch nun habe ich eine Frage die ich mir nicht selbst beantworten kann und auch noch nichts dazu gefunden habe.
Ich habe gelegentlich Probleme mit Skipping, vor allem bei Filamentrollen, die mehr als die Hälfte alle sind und von preiswerteren Herstellern stammen. Ich denke es liegt an erhöhter Reibung im Schlauch wegen der stärkeren Krümmung des Filaments. Ich drucke fast ausschließlich PLA.
Ich dachte mir, das Problem mit mehr Drehmoment zu lösen. Ich habe ein wenig recherchiert und festgestellt, dass der originale Motor (SY42STH47-1684A) ca. 44 Ncm hat und es auch Modelle mit gleichen Anschlussmaßen mit ca. 60 Ncm (17HS19-2004S1) gibt. Gute Hilfe war da die Seite von Reprap (https://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor)
Nach erfolgreichem Umbau drehte er sich. Sogar in die richtige Richtung. Nur irgendwie scheint er sich schneller zu drehen, da er z.B. beim Materialwechsel das Filament viel zu weit geschoben hat. Beim anschließenden Testdruck kam es fast permanent zu Skipping. Es führte jedoch nicht zur Unterextrusion wie sonst. Er förderte einfach schneller als der Extruder aufschmelzen konnte.
Jetzt meine Frage: Worin könnten sich die beiden Motoren noch unterscheiden, was ich nicht im Datenblatt gefunden habe?
Spannung: beide 2,8 V
Schrittweite: beide 1,8°
Strom und Drehmoment: unterschiedlich
Phasenwiderstand: leicht unterschiedlich (1,4 zu 1,65 Ohm)
Hat jemand eine Idee, warum sich beide Motoren nicht gleich verhalten? Wie könnte man den Unterschied z.B. in der Firmware anpassen?