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semmel018

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Posts posted by semmel018

  1. Das stimmt bei einem induktiven Sensor braucht man eine alu Platte. Aber bei einem kapazitiven Sensor ist das egal. Anschlüsse sind die gleichen. Habe auch schon Videos gesehen wo beide verbaut worden sind. Der kapazitive währe natürlich besser weil der jedes Material erkennt und schaltet. Hab mir davon einen bestellt mit steuerleitung und Plus und minus. Das tolle ist er geht von 6v bis 26v das heist ich muss keine. Großen spannungswandler verwenden.

  2. Man findet darüber finde ich sehr wenig. Aber es muss doch leute in DE geben die das schon umgebaut haben. Oder ist das vergleichbar wie mit dem Servo und einem Taster nur halt ohne Servo.

    Es wehre echt klasse wenn sich da jemand mal Äusern könnte dazu.

    LG

    Markus

     

  3. Hallo

    Hab ja jetzt schon länger meinen ultimaker und hab jetzt gesehen das das auto leveling mit einem Sensor geht und nicht mit einem Taster. Leider finde ich darüber noch nicht viel. Sensor hab ich gefunden nur wie ich das Software technisch mache nicht. Hoffe ihr könnt mir da helfen.

    Gruß markus

  4. Hi Duesentrieb

    das Teil schaut ja klasse aus. Druckst du direkt auf dem Alu oder hast du ein Glas drauf ??

    für den Preis ist das teil auch noch klasse danke für den link.

    Hast du ein extra Netzteil dafür oder nimmst du den strom vom Board als so wie Heitzpatrone vom kopf ??

    Gruß Markus

     

  5. Hallo

    nach dem jetzt mein UM1 super funktioniert habe ich vor mir ein heizbett zu bauen.

    Will damit ABS drucken. Ich hab mir schon einige im Internet angeschaut und auch Google und Forum verwendet.

    Meine Frage ist aber was ist das beste und welches funktioniert am besten. Es sollte aber zum schluss auch nicht schwerer wie die Acryl platte sein.

    Um Links oder sogar anleitung zu den jeweiligen Head bed fals vorhanden wäre ich dankbar und finde ich klasse.

    Gruß Markus

     

  6. Ach ja ich denke entweder Kühlung zu wenig oder der Retract ist zu wenig oder teilweise zu viel. Beim Roboter kam oben kein material mehr beim anderen zuviel.

    In der Anleitung kannst du nachlesen wegen den geschwindigkeiten einmal die für die Druckgeschwindigkeit und einmal wie schnell er über ein lehres objekt fahren soll bis er wieder druckt.

    Schau dir das mal an und spiele damit.

     

  7. Sorry hab ja das bild nicht hochgeladen habe mir so ein teil gebaut wie beim original lüfter. Also die zwei sachen sind mit Lüfter gedruckt worden. Werde mir aber jetzt dann einen Fan duct drucken. Und hoffen das das klappt :) ohne versatz

     

  8. IMG 20140418 WA0014

    IMG 20140419 WA0000

    So hab gestern noch tuning vorgenommen :)

    Ein problem hab ich noch bei dem Roboter und zwar wenn die Beine aufhören wird es so komisch. Das seht Ihr ja auf dem Foto.

    Dann hab ich mir gleich noch was um die Riemen auszurichten rausgelassen.

    Was kann das sein das er da so komisch druckt beim Roboter und sonst perfeckt weiter ??

    Gruß Markus

     

  9. IMG 20140418 122329

    IMG 20140418 122315

    Hallo so hab das jetzt mit dem retract hinbekommen.

    Auch das er jetzt in dem layer druckt.

    Meine frage ist jetzt warum wird der druck dann so komisch ??

    Ist der retract jetzt zu wenig oder immer noch zuviel das er ab 18 - 20% so komisch wird ?? Die ersten schichten sind so fein und so klasse.

    Vielleicht könnt ihr mir ja noch tips dazu geben viel kann jetzt ja nicht mehr fehlen.

    Gruß Markus

     

  10. Hallo mal wieder,

    hab das ganze jetzt ausprobiert hat leider nix gebracht das problem ist immer noch da mit dem extruder.

    Kann das ganze an den jumpern liegen ?? müssen da alle drei drin sein beim extruder ?

    oder muss ich noch was an der software einstellen.

     

  11. Hi Dim3nsioneer

    das mit den 4.5 war bei mir in Cura schon eingestellt. Beim Speed war bei mir 40.0 mm/s eingestellt hab das jetzt mal auf 30mm/s gesetzt. Werde morgen noch die neue Marlin flaschen und dann testen.

    Da ich ja eine andere Spindel verwende auf der Z Achse. Also laut einem rechner hat ja Ultimaker eine Spindel mit einer 6 Steigung nur so komme bei Step per unit auf 533.33 und ich habe ja eine mit einer 3 steigung sagt mir dem rechner ich brauche 1066.67 step per unit. Habe auch den Hacken rausgenommen mal schauen was dann passiert.

    Werde berichten was passiert oder ob der fehler noch besteht hoffe nicht will endlich drucken :)

     

  12. Danke Dim3nsioneer werde ich morgen mal versuchen schaffe es heute nicht mehr hoffe das war das Problem beim Extruder.

    Wegen dem anderen Problem kann das was mit schrittverlust zu tun haben ?? Wenn ja wann hat man die wenn die motoren zu wenig oder zuviel strom haben ??

     

  13. mnis das war kein bausatz die teile sind alle selbst gefräst und 1:1 gezeichnet worden.

    Diesen versatz hab ich durch aufdrehen der pololus beheben können den du meinst. Der beim Roboter entstanden ist.

    Hat aber beim anderen nix gebracht.

    Das Extruder problem besteht aber leider immer noch.

    gruß markus

     

  14. Wenn ich allerdings diese besagte Datei drucke also die stl downloade und in Cura als gcode generriere oder direkt aus Cura drucke ist egal was. Dann passiert dies. Ich hab das mal auf ein Blatt gezeichnet weil ich leider davon kein Bild habe.

    Die besagte Datei also der link zu ihr.

    http://www.thingiverse.com/thing:21182

    und hier meine Zeichnung was dann passiert.

    IMG 20140414 213255

    Wie gesagt den Roboter seht ihr ja jetzt selber macht er übereinander und diese Datei nicht

    Hoffe ihr könnt mit dem ganzen was anfangen

     

  15. IMG 20140323 WA0008

    IMG 20140323 WA0002

    IMG 20140412 WA0004

    Einstellung01

    Einstellung02

    Hallo hab jetzt ein paar Bilder Hochgeladen leider habe ich keins vom Extruder aber der ist auch 1:1 gebaut nur die Zahnräder sind aus POM.

    Als Z Achse habe ich eine TR12x3 Gewindespindel

    Schritmotoren habe ich 1.8°

    Pullys und Riemen sind Original

    Habe auch 2 Bilder über die einstellung der Firmware hochgeladen.

    Soweit ich gesehen habe werde ich aber die Spindel anpassen müssen. Laut Internet rechner hat Ultimaker eine 12x6 Spindel das Sie auf 533.33 bei der Z Achse gekommen sind. Oder sehe ich das Falsch.

    Hoffe so könnt ihr mir weiterhelfen

    Gruß Markus

     

  16. Hi von dem Marlinbuilder hab ich einfach nur ultimaker genommen mit ulticontroller die werte habe ich alle so gelassen und aufgespielt.

    Wenn ich aus Cura die Software oder Firmware installiere dann geht bei mir das menü vom ultimaker (smart Controller) nicht.

    Kann das an den Jumpern liegen vom Extruder ich meine die auf dem Board die 3. Die sind bei mir alle drin bis auf die Z Achse da habe ich einen rausgenommen.

    Was mich halt so extrem stutzig macht ist das er nur den Roboter übereinander druckt und alles andere über den ganzen Tisch verteilt. Wenn es mechanische Probleme wären würde er das ja auch beim dem Roboter machen.

    Danke schon mal für eure hilfe.

    Ach ja Motor habe ich beim Extruder einen mit 1.8°.

     

  17. Ja das ist korekt. Die Firmware wurde online mit dem Marlin builder erstellt und mit Cura hochgeladen.

    Bilder hab ich jetzt leider keine.

    Kann das an den Marlin builder liegen ??

     

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